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液压电梯的研究方案

  根据拆装的顺序及检修工艺以及系统结构需要,主发电机必须悬置在液压电梯外,造成升降平台的负载重心严重偏移。而且,在检修作业的解体与组装过程中,随着部件的拆装,负载重心位置随时变化。这种大范围的偏载和重心变化,对液压电梯保证同步运动精度和刚度,造成了很大的困难。在升降过程中,由于同步问题引起的柴油发电机组这个庞然大物任何的倾斜、摇摆起伏都会对检修作业人员心理上造成恐惧,严重的甚至会影响生产安全。同步精度成为衡量评价液压电梯性能的关键指标。该液压电梯同步问题的解决方案历经多次选择、试验、修改,历经多年的不懈研究,最终找到了一个较好的解决方案。

  一、液压电梯同步方案

  通过安装试验后,发现该系统的最大优点是简单、经济,但存在3个问题。

  1、同步精度不高,或者说同步刚性较差。当外载荷施加后,平台常常出现歪斜现象,很难保持水平。拆掉平台钢结构,做各缸无约束空载实验。试验证明分流集流阀的流量过低导致分流精度显着下降。集流时情况同样如此。集流阀的油液流速都有从零到某一稳定值的过程,据资料分析,分流集流阀在这一动态过程中不起同步作用,它只能保证执行元件的静态速度同步。因此,各液压缸在起动瞬间不能速度一致。

  2、不同步的误差积累影响了液压电梯的实用性。若液压缸每次都走到上下死点,则可通过阀内节流孔窜油,使活塞到死点后消除积累误差。然而,实际工作中升降机很难做到这点,常常在行程途中需要停留或返回。液压缸每启动一次,液流经分流和集流,产生一次误差,最后导致不同步误差积累,影响设备正常工作。

  3、在试验中发现系统还存在另一个问题:升降平台重载试验下降时,系统稳定性很差,管路发生振荡和噪声。检查分析原因是活塞下行过程中,因控制油失压,液控单向阀关闭,关闭后控制油路又建立压力,复又打开活塞下行,如此循环使活塞的下降断断续续并使管路产生激烈振荡。后经过改进,通过串联单向节流阀产生背压来平衡,但下降速度的控制受到限制,系统设计不理想。试用证明,该方案是不成功的,不久即被淘汰。

  二、主要元件在系统中的作用

  1、为了在下降开始瞬间能及时打开液控单向阀,实现油流反向且避免冲击。希望在电磁阀通电时,控制回路能迅速建压,特在控制回路的回油处串联一个单向阀,以防止管路失压。

  2、单向阀串联在液压泵出口处,以防止由于系统压力的忽然升高而损坏价格昂贵的柱塞泵。后来的试验和运用实践证明,这样的考虑是必要的。

  3、由于下降工况液压缸承受负值负载,故将单向节流阀设置在液压缸下降一侧,使重载下降时运动十分平稳。

  4、因为单向节流阀的影响,使下降时液控单向阀反向出油腔油流背压较高,导致解锁的最小控制压力大大提高。为了克服这一影响,采用了外泄式液控单向阀。实践证明这对节省控制系统的功率和减少液压冲击都是有利的。

  三、结束语

  同步精度的高低决定了整个大型液压电梯系统的最终使用品质。液压电梯同步问题的研究经历了从理论应用再到实践归纳总结、提炼集成的过程。全液压系统虽然可以满足同步要求,但其整个系统非常复杂、庞大,并由此带来操作维护上的一系列问题,不能完全满足内燃机车检修作业简单实用的生产需求。

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